Wielowirnikowce - ogólnie...

Nie masz drona a chcesz się udzielić? To miejsce stworzone dla Ciebie!
Awatar użytkownika
Kowal
Lider forum...
Posty: 2896
Rejestracja: 18-01-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 208 razy
Podziękowano: 254 razy

Postautor: Kowal » 8 lut 2014, o 07:09

Tak w ogóle, to o czym piszesz to tricopter. Z tego co wiem, nazwy tych platform biorą się od ilości ramion, a nie silników. W przypadku octocoptera z podwójnymi silnikami byłby sextusdecimuscopter? Zna się ktoś na łacinie?

Odezwij się do użytkownika o nicku Kula. Człowiek "coś" tam wie....
Z lotniczymi pozdrowieniami,
Piotrek "Kowal" Kowalski
Awatar użytkownika
crash
Domownik forum...
Posty: 381
Rejestracja: 19-07-2012
Podziękował: 38 razy
Podziękowano: 15 razy

Postautor: crash » 8 lut 2014, o 09:16

posługuję się tylko nazewnictwem z manuala dji naza ;)
Awatar użytkownika
private9
Stały bywalec...
Posty: 210
Rejestracja: 25-02-2010
Podziękował: 4 razy
Podziękowano: 7 razy
Kontaktowanie:

Postautor: private9 » 9 lut 2014, o 10:52

u mnie port com20, zapala się lampka i cisza.
Pozdrawiam,
Arek.
Awatar użytkownika
crash
Domownik forum...
Posty: 381
Rejestracja: 19-07-2012
Podziękował: 38 razy
Podziękowano: 15 razy

Postautor: crash » 9 lut 2014, o 11:55

niezaspokojona ciekawość zmusiła mnie do "posiedzenia" w garażu, poczyniłem nową ramę w kształcie "Y", przełożyłem wszystkie bebechy z wielkiej hexy (800 size) do małej kompaktowej o krótszych ramionach (500). konstrukcja wyszła lżejsza o 468g ! test lotu okazał się zadowalający, tzn bateria była naładowana w 84%, wiatr z prędkością 40 km/h i przez 8,5 min udało mi się nie dotknąć ziemi (bo zawisem tego nie można nazwać :rotfl2: )
dziś też strasznie wieje ale słabośćdo "gmerania" pcha mnie znowu do garażu... założe na górne silniki większe śmigła (12x3.8) niż są na dolnych (10x4.8)...
Poczekam na lepszą pogodę i przetestuję czas lotu z taką samą wagą jak pierwsza hexa...
Awatar użytkownika
crash
Domownik forum...
Posty: 381
Rejestracja: 19-07-2012
Podziękował: 38 razy
Podziękowano: 15 razy

Postautor: crash » 16 lut 2014, o 11:59

Na śmigłach 12x4,8 latam 10 min. Waga jest decydującym czynnikiem w tej grze...
Ciekaw jestem czy wgranie "simonk" w regle poprawi stabilność, ktoś już robił takie numery?
Mam specjalny kabelek z hk, regle to 30A blue series hk...
Awatar użytkownika
private9
Stały bywalec...
Posty: 210
Rejestracja: 25-02-2010
Podziękował: 4 razy
Podziękowano: 7 razy
Kontaktowanie:

Postautor: private9 » 16 lut 2014, o 14:00

Witam, sprzęt połączyłem musiałbyć w wersji 1,9 bo 1,7 go nie uruchomiła, płytka skalibrowana i wychyły na drążkach w neutrum 1500, zapisałem te ustawienia. Przy zawisie robi się kolejny problem, model wariuje nie przewidywalnie dość szybko tańczy w prawo za chwilę w lewo, tak jaby nie równo silniki pracowały. Może mam za słabe silniki.

E-MAX SILNIK CF2822 i rama HK X650F.
Pozdrawiam,
Arek.
Awatar użytkownika
PiotrS
Olimp forum
Posty: 3787
Rejestracja: 19-06-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 161 razy
Podziękowano: 238 razy
Kontaktowanie:

Postautor: PiotrS » 20 lut 2014, o 10:41

crash pisze: założe na górne silniki większe śmigła (12x3.8) niż są na dolnych (10x4.8)...


Tak coś mi się wydaje, że górne śmigła powinny mieć większy skok niż dolne.

Jakieś postępy w pracy?
XLPower i Protos rc-heli.pl
Awatar użytkownika
crash
Domownik forum...
Posty: 381
Rejestracja: 19-07-2012
Podziękował: 38 razy
Podziękowano: 15 razy

Postautor: crash » 20 lut 2014, o 19:17

postępy mają dopiero być...
zamontowałem na próbe kfc32, bo mam z gps i kompasem to powinno samo wisieć, nie mogę jednak wystartować bo hexa reaguje wariacko na drążki. teraz się tego uczę, czy zmieniać pidy czy w radiu bawić się w dr&expo. wszystko poustawiane, skalibrowane, bez wibracji, tylko hexa chce robic flipy przy starcie. acha- przerobiłem rame, tzn otwory mocujące w centerplat, żeby ramiona były skierowane lekko do góry, jak w dji 800 8-)
sprawdziłem już wczesniej takie ustawienie ramion i faktycznie poprawia to stabilność.

ciekawa sprawa z tym kfc, bo rok temu probowalem to odpalic ze spektrumem i wszystko wariowało :dk: teraz podpielem futabe i gra az miło :dk: jedynie nie rozumiem dlaczego nie działa 8 kanał, w kfc "aux4".
pozatym probowalem to zaktualizowac ale aplikacje do wgrania firmware nie chcą działać, nie ogarniam tego :wall:
a wszystko po to zeby tego cholernego gps do nazy nie kupować :mad2:

co do śmigieł w układzie "Y" to wyczytałem że gorne powinny mieć większą srednice, a dolne powinny mieć większy skok niż górne, takie zestawienie podobno jest najefektywniejsze. niestety srednice i skok trzeba dobrac sobie indywidualnie metodą prób i błędów. aż dziwne że jeszcze nikt nie robił testów ciągu takiego gotowego ramienia z dwoma motorami i w kombinacjach z różnymi śmigłami.
pozdro :thumb:
Awatar użytkownika
PiotrS
Olimp forum
Posty: 3787
Rejestracja: 19-06-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 161 razy
Podziękowano: 238 razy
Kontaktowanie:

Postautor: PiotrS » 20 lut 2014, o 21:21

Dawaj zdjęcia jak zrobiłeś, że ramiona idą do góry.
Ze stabilnością to nie wiem, ale na pewno śmigła mniej będą wchodziły w kadr.
XLPower i Protos rc-heli.pl
Awatar użytkownika
crash
Domownik forum...
Posty: 381
Rejestracja: 19-07-2012
Podziękował: 38 razy
Podziękowano: 15 razy

Postautor: crash » 20 lut 2014, o 23:24

to proste, każde ramie o 1cm jest wychylone do góry od płaszczyzny centralnej płytki. ramiona to profile alu kwadratowe, 15x15x1mm, odrysowałem dokładnie na płytkach centr gdzie jest ich miejsce i za pomocą taśmy dwustronnej (2mm) przykleiłem ramiona najpierw do dolnej płytki, następnie podparłem hexe na końcach ramion (podstawiłem pod każdy silnik jednakową puszkę) a grawitacja sprawiła że centralna płytka się zapadła i kilka centymetrów, przyłożyłem gorną płytkę, rozwierciłem wzdłużnie otwory montażowe w kierunku do centrum, taśma dwustronna na płytkę i skręcanie. oczywiście przy skręcaniu jednak konstrukcja się mocno spłaszczyła ale po ostatecznym skręceniu i dokładnych pomiarach mam po centymetrze odchyłu, najważniejsze że każde ramie jednakowo. gołym okiem ciężko zauważyć różnice, nie jest to tak duże odchylenie jak s800 ale jest :D
co do śmigieł w kadrze to przy "Y" raczej się nie zdaża bo jest między ramionami sporo miejsca ale jesli się zdaży to albo wydłuż ramiona, albo je rozchyl bardziej (na kształt bardziej "T" niż "Y") albo wysuń kamere do przodu. możliwości jest sporo, więcej niż w przypadku klasycznej hexy.
w ten weekend sprobuję oblatać te kfc, jak rozwale hexe to zdjęć nie będzie i kupie gps do nazy :mrgreen:
Awatar użytkownika
PiotrS
Olimp forum
Posty: 3787
Rejestracja: 19-06-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 161 razy
Podziękowano: 238 razy
Kontaktowanie:

Postautor: PiotrS » 20 lut 2014, o 23:35

mi się udało w klasycznej hexie osiągnąć brak śmigieł w kadrze.
podwozie trochę pokraczne, ale cel osiągnięty.
czekam na dalszy opis - czas lotu w porównaniu z poprzednim setupem i odporność na wiatr
XLPower i Protos rc-heli.pl
Awatar użytkownika
Gmeracz
Lider forum...
Posty: 2203
Rejestracja: 16-03-2010
Lokalizacja: UE
Podziękował: 78 razy
Podziękowano: 206 razy
Kontaktowanie:

Postautor: Gmeracz » 21 lut 2014, o 21:40

Czy mówiłeś o aktualizacji softu w KFC? Bo jeżeli tak to nie zapomnij o założeniu zworki (takiej jak w komputerach na płytach) na płytkę (boot)
Od śmigła... Sławek
http://www.youtube.com/user/Vipcioo
Awatar użytkownika
crash
Domownik forum...
Posty: 381
Rejestracja: 19-07-2012
Podziękował: 38 razy
Podziękowano: 15 razy

Postautor: crash » 21 lut 2014, o 21:58

ale w instrukcji piszą że i bez zworki można :dk:

ok, aktualizacji się nie udało wgrać, kanał 8 nie działa, doszedłem z pidami, polatałem sobie i musze powiedzieć że hexa w trybie acro jest bardzo zrywna i dynamiczna, trzeba się namęczyć żeby nie fiknąć flipa :mrgreen:
przyszedł czas na następną opcję - acc, po włączeniu pojawiały się straszne oscylacje roll, zwiększyłem filtracje acc do 30 i było lepiej ale wciąż nie to. zmniejszyłem czułość p dla fast level do 30 (było 70!) i zaczęło się pięknie słuchać. latanie w trybie acc stało sie bardzo stabilne, praktycznie jak naza, trochę tylko ściągało mi hexe do tyłu, kliknęłem więc trzy oczka w przód, startuje i bez zmian, więc znowu dodałem trzy oczka i przy starcie walnęła tak gwałtownego flipa w przód że nie zostało nic ze śmigieł :plask: :masakra:
nie wiem dlaczego nie dało się wyłączyć silników. dla mnie sprawa z archiwum x...
podziwiam więc zadowolonych właścicieli tejże płytki i gratuluję, ja osobiście zdecydowałem się na zakup modułu gps do mojej prostej nazy, najpierw oczywiście śmigła i przebudowa hexy bo cała elektronika była ukryta w ramie... :mad2:

przymierzam się do budowy gimbala, chyba pokuszę się o kontroler tarota i silniki z rc timer, konstrukcję zrobię z elementów aluminium. będzie raczej dwu osiowy pod sony ar15 action.

edit/ kupiłem dzziś na banggood moduł gps do nazy za ... uwaga- 92 euro! teteraz jedyne 20 dni roboczych oczekiwania...gimbale tez mają tanie ale z tym jeszcze poczekam ;)
pozdro!
Awatar użytkownika
Gmeracz
Lider forum...
Posty: 2203
Rejestracja: 16-03-2010
Lokalizacja: UE
Podziękował: 78 razy
Podziękowano: 206 razy
Kontaktowanie:

Postautor: Gmeracz » 4 mar 2014, o 19:34

Czy te "trzy oczka" co klikałeś to trymerami czy wchodziłeś do ustawienia ACC?
Od śmigła... Sławek
http://www.youtube.com/user/Vipcioo
Awatar użytkownika
crash
Domownik forum...
Posty: 381
Rejestracja: 19-07-2012
Podziękował: 38 razy
Podziękowano: 15 razy

Postautor: crash » 4 mar 2014, o 22:36

te "oczka" to z apki, na polu...
teraz czekam na gps do nazy, śmigła tez idą. rozkrecam hexe i mysle równiez nad wydłuzeniem ramion tylko nie wiem na ile wpłynie to na stabilość, poki co studiuje zagraniczne fora, ciężko znalezc konkretne porównania :dk:
pozdro!
bombka124
Witaj. Zanim zapytasz - poszukaj i poczytaj!
Posty: 1
Rejestracja: 13-05-2014

Postautor: bombka124 » 19 maja 2014, o 09:03

Po stracie quadrokoptera :( zastanawia mnie jedno: czy można skonstruować takie urządzonko, które np co 5 min. wysyłałoby SMSa z aktualną pozycją... a może istnieją takie "ustrojstwa" tylko ja o tym nie wiem?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2014, o 11:15 przez bombka124, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Don Mirson
Ja tu tylko sprzątam
Posty: 19690
Rejestracja: 11-05-2010
Lokalizacja: Wawa
Podziękował: 1768 razy
Podziękowano: 918 razy

Postautor: Don Mirson » 19 maja 2014, o 09:36

Znawcą nie jestem, ale wiem że kolega korzystając z Ardu pilota sporo informacji kontroluje na bieżąco z telefonu (aplikacją pod androida). Nie wiem, czy dane GPS też, ostatnio jak się bawiliśmy to akurat oglądaliśmy horyzont i kierunki lotu...
Awatar użytkownika
Ramotny
Administrator
Posty: 3711
Rejestracja: 28-01-2010
Lokalizacja: 52°5'38''N 21°7'3''E
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy

Postautor: Ramotny » 19 maja 2014, o 09:47

[quote="bombka124"]czy można skonstruować takie urządzonko, które np co 5 min. wysyłałoby SMSa z aktualną pozycją../quote]z całą pewnością... ale lepiej poszukać czegoś gotowego.
Pozdrawiam, Grzegorz
Mieć czy latać? Oto jest pytanie...
Awatar użytkownika
Ben
Pierwsze koty za płoty...
Posty: 18
Rejestracja: 14-03-2013
Lokalizacja: okolice Koszalina
Podziękował: 1 raz

Postautor: Ben » 3 cze 2014, o 20:32

lethe pisze:Dron który monitoruje poziom piwa w kuflach i automatycznie je uzupełnia gdy poziom płynu spadnie do wartości krytycznej?

To jest myśl. Impreza miała by wyjątkowy styl i klimat :vhappy:


No gdzie i kiedy będzie zorganizowany taki zlocik, już siem szykujem :lol:
Pozdrawiam
Benon.
Awatar użytkownika
pa0l0
Zaczyna się rozkręcać...
Posty: 53
Rejestracja: 19-07-2010
Lokalizacja: Warszawa - Ursus
Podziękował: 1 raz
Podziękowano: 9 razy

Postautor: pa0l0 » 6 paź 2014, o 09:07

Witam,

Niedawno zaliczyłem kreta hexacopterem na ramie DJI 550. Wyposażony był w regulatory AFRO Slim 20A i silniki LD-Power MT3110 KV780.

Hexa spadła na plecy w miękką trawę w rowie. Prze to że wpadła w rów straciłem lin RC. Ardu Pilot nie wykrył kraksy i wszedł w tryb powrotu do puntu startu. Cały czas próbował mielić silnikami które były zablokowane w trawie co doprowadziło do przegrzania regulatorów. Padły 2 regulatory, ale niestety nie mogę już polegać na pozostałych czterech. Widać na nich ślady przegrzania.

Myślę wiec o wymianie regulatorów. Tylko tym razem takie które mają zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Jakie polecacie?
Te mi się podobają ale nie wiem jaki mają soft, bo chyba nie SimonK:
HobbyWing Platinum-30A-OPTO-PRO
Latam głównie FPV Hexa DJI550, DX6i

Wróć do „Ogólne dyskusje o "dronach" wszelakich...”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość